現(xiàn)場總線技術是目前正在興起的一種全新的控制技術。目前比較流行的現(xiàn)場總線技術主要有:Profibus、基金會現(xiàn)場總線FF 等。Profibus是一種國際的、開放的、不依賴于生產廠商的總線標準。它由互相兼容的3部分組成:①Profibus-DP;主站和從站之間采用輪換查詢的方式通訊,用于設備級控制系統(tǒng)和分散式I/O的通訊;②ProNaus-PA,電源和通訊數(shù)據通過總線并行傳輸,可使得傳感器和執(zhí)行機構通過一根總線相連接,主要用于單元級和現(xiàn)場級通訊;③Profibus—FMS,用于車間級監(jiān)控網絡,是一個令牌結構、實時多主站網絡。
近年來Profibus在眾多總線控制技術應用中已經占據首位,廣泛應用于加工制造自動化、過程控制自動化、樓宇自動化等領域。在開發(fā)設計造紙廠堿回收車間燃燒工段的自動控制系統(tǒng)中,考慮到目前的自動化水平和成本,將Profibus-DP現(xiàn)場總線技術應用與DCS技術相結合,取得了良好的應用效果。
1 燃燒工段控制需求
堿回收燃燒工段的工藝流程如圖1所示。蒸發(fā)工段送來的濃黑液進入圓盤蒸發(fā)器,經過爐膛煙氣的再次蒸發(fā)濃縮后送到人爐黑液槽。濃黑液經過加熱器加熱后,由噴槍噴人堿爐燃燒,熔融物送人溶解槽后形成綠液并被送往苛化工段。一、二次風經預熱器和爐膛周圍的余熱再次加熱,并按照一定比例送入爐膛。三次風被直接送人爐膛,爐膛出來的煙氣經過圓盤蒸發(fā)器和靜電除塵器后通過引風機送往煙囪。黑液在堿爐內燃燒產生大量的熱量,此熱量使汽包中的一部分水生成蒸汽,通過分汽缸送往各個工段,送上汽包軟化水經除氧器來補充汽包水量,將汽包水位穩(wěn)定在一定的范圍內。

2、燃燒工段控制設計
2.1 控制系統(tǒng)網絡結構設計
針對上述工藝及控制特點,燃燒自動控制系統(tǒng)采用現(xiàn)場控制級和過程監(jiān)控級(如圖2)兩層網絡結構?,F(xiàn)場控制級采用可靠性很高的可編程控制器(PLC),并基于現(xiàn)場總線和分布式控制技術,其可靠性不依賴于過程監(jiān)控級計算機,即使在監(jiān)控級計算機關機或停電的情況下,生產依舊可以正常進行。過程監(jiān)控級采用2臺操作站(OP站1和OP站2)實時監(jiān)督生產狀況。操作站配置成雙機系統(tǒng),有效實現(xiàn)故障切換,提高系統(tǒng)監(jiān)控的可靠性和數(shù)據記錄的準確性,為現(xiàn)場控制提供安全、可靠的信息互聯(lián)。上位機采用的是西門子WinCC6.0軟件,下位機采用的是Step 75.2。如圖2所示,輸入輸出為模擬量的外部設備如壓力計、氣動閥門等都與EI‘200M上的模擬量輸入模塊(SM331)、模擬量輸出模塊(SM332)相連;電機的啟、停等信號與Eq‘200M上的數(shù)字量模塊SM321(數(shù)字量輸入模塊)、SM322(數(shù)字量輸出模塊)相連。現(xiàn)場總線儀表等設備(如壓力傳感器等)可以直接與總線相連。

Profibus協(xié)議結構采用了ISO/OSI模型中的第1層、第2層,必要時還采用第7層。第1層和第2層的導線和傳輸協(xié)議依據美國標準EIA RS-485、國際標準IEC870.5.1和歐洲標準EN 6087O.5.1、總線存取程序、數(shù)據傳輸和管理服務基于DIN19241標準的第1至第3部分和ⅢC955標準。管理功能(FMA7)采用ISO DIS 7498-4(管理框架)的概念。
Profibus提供了3種通信協(xié)議類型:DP、FMS、PA。Profibus.DP使用了第1層、第2層和用戶接口層,第3到第7層未使用,這種精簡的結構確保高速數(shù)據傳輸。直接數(shù)據鏈路映像程序DDLM提供對第2層的訪問。在用戶接口中規(guī)定了Profibus-DP設備的應用功能,以及各種類型的系統(tǒng)和設備的行為特性。由于Profibus-DP是為高速傳輸用戶數(shù)據而優(yōu)化的Profibus協(xié)議特別適用于可編程控制器與現(xiàn)場級分散I/O設備之間的通訊。
2.3 現(xiàn)場總線的設置
當總線上使用溫度、壓力變送器等現(xiàn)場總線儀表時,終端電阻安裝在每條總線的最后一臺儀表上;當沒有使用現(xiàn)場總線儀表并且只使用了ET200M從站,那么在使用的西門子專用的DP通訊接頭上就帶有終端電阻。通過它自帶的開關可以設置是否使用終端電阻。
現(xiàn)場總線上的每臺總線設備都必須分別設置1個不同的站地址。有些設備通過自帶的軟件進行地址設定設置,每條總線上的物理地址必須和軟件組態(tài)中的地址相同;有些設備上帶有設置地址的撥碼開關(例如ET200M)。就可以按照8421碼進行地址的設置;也有的可以在操作面板上進行設置(如西門子位置定位器)。
所有的總線、支線或者其他信號線都必須單獨架設橋架,盡量避免干擾??梢詫⒖偩€、支線還有信號線的屏蔽線連接在一起,然后在控制柜中集中一點接地。
2.4 現(xiàn)場總線網絡中的通訊
在現(xiàn)場控制級,主站可連接32個從站點,最大傳輸距離可達1000m。通過中繼器還可增加站點并可延伸通訊距離,便于將來系統(tǒng)擴展。需要指出的是,在各站點之間要注意接地點電位的平衡問題。下位機PIE系統(tǒng)采用的是CPU414.2DP加3個ET200M從站構成,主站CPU414.2DP具有1個MPI接口和1個DP接口,可以與MPI網絡和DP網絡連接。MPI網絡的通訊速率設置為187.5kbps,Profibus.DP網絡的通訊速率設置為1.5Mbps。
有時要求在幾個工段控制系統(tǒng)中有信息交互,即需要幾個CPU之間進行通訊,而且在實際應用當中并不需要增加額外的通訊模塊,如果距離過遠則需要使用中繼器。在程序設計中,可以使用Profibus網絡通訊的系統(tǒng)功能(SFC)和系統(tǒng)功能塊(SFB)。下面列舉了作為主站的CPU的通信程序。
CAIJ.SFC14 //接收數(shù)據子程序
LADDR : =W #16#3E8 //輸入區(qū)的起始地址 ·
RET vAL : :MW100 //返回值存儲在MW100中
RECORD :P#DB5.DBX0.0 BYTE 10 //指向存放輸入數(shù)據的數(shù)據區(qū)指針
CA1& SFC15 //發(fā)送數(shù)據子程序lADDR : =W#16#3E8 //輸出區(qū)的起始地址
RECORD :P#DB6.DBX0.0 BYTE 10 //指向存放輸出數(shù)據的數(shù)據區(qū)指針
RET_VAL : =MW102 //返回值存儲在MW102中
在采用交互式通訊時,應注意收發(fā)雙方通訊速度的匹配。例如:若發(fā)送方速度過快,接收方來不及應答(Acknowledge),發(fā)送方會顯示接收方已無接收資源的錯誤代碼,這可通過適當降低發(fā)送頻率來解決。
PC與PLC間的通訊,在控制室設置的2臺OP站上各安裝1塊西門子CP5611通訊板卡,監(jiān)控計算機通過CP56ll通訊板卡與現(xiàn)場控制級的2臺PLC通訊。
2臺OP站實時讀取PLC數(shù)據,以實現(xiàn)工藝流程和工藝數(shù)據實時顯示。同時,2臺OP站對PIE進行監(jiān)督控制和參數(shù)優(yōu)化功能,協(xié)助現(xiàn)場級PLC完成復雜的控制算法。現(xiàn)場控制級與過程監(jiān)控級之間的數(shù)據交換均采用密碼通訊與校驗,避免信號傳輸干擾。
3、結束語
通過實際應用可以總結出Profibus-DP現(xiàn)場總線具有下列優(yōu)點:
(1)更新、擴充了DCS的功能。傳統(tǒng)的DCS中加入了現(xiàn)場總線,不但保持了DCS的穩(wěn)定性,且引入了現(xiàn)場總線的靈活性;同時可減少硬件數(shù)量,安裝、維護的工作量隨之減少。
(2)提高了系統(tǒng)的靈敏性、精確性。與此現(xiàn)場總線有關的信號,無需再像傳統(tǒng)的DCS在發(fā)送與接收過程中通過數(shù)模/模數(shù)反復轉換,而是直接進行CPU間的通訊,從而提高了信號采集的品質和系統(tǒng)的控制質量。
(3)降低了DCS的負荷,提高了系統(tǒng)的控制品質。由于一部分調節(jié)任務分配到現(xiàn)場智能儀表或者執(zhí)行機構的CPU上去實現(xiàn),DCS中相關自動處理單元中的CPU的負載得到降低,相關設備的調節(jié)品質得到提高。
(4)由于現(xiàn)場總線具有自診斷和簡單的故障處理能力,并通過數(shù)字通訊將相關的診斷維護信息送往控制室,用戶可以查詢總線設備的運行狀態(tài)與診斷維護信息。
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